安川機器人伺服電機是控制機器人在機器人伺服系統(tǒng)中運行的發(fā)動機,是一種輔助電機間接變速裝置。在安川機器人伺服電機維修過程中,機器人伺服電機的重要組成部分:常見的是安川機器人編碼器的維修,在機器人編碼器的維修、更換和調試中經常遇到一些技術問題。安川機器人伺服電機維修人員經常無法啟動,導致伺服系統(tǒng)故障無法快速修復,給工業(yè)生產和經濟帶來了巨大的損失。 安川機器人伺服電機 / 伺服馬達的故障包括: 1.電機的動力和機械振蕩(加速/減速) 2.馬達的電氣,機械運動異??焖伲ㄋ俣龋? 3.主軸不能向該方向移動或方向不到位 4.出現(xiàn)NC錯誤報警 5.伺服系統(tǒng)報警 6.編碼器報警 7、機器人伺服電機卡住等。 8.無法啟動,運行抖動,過電流,過載,移動時,不平衡的輸出,報警編碼器的損失,編碼器被損壞,電源的允許在電力報警位置跳閘磁鋼卡住突發(fā)不轉編碼器的磨損,其加熱機器人伺服電機,電機運行異常。 發(fā)那科機器人常見故障解決方法及型號.嘉興安川機器人維修
減速機結合面滲漏。 表現(xiàn)在減速機箱體結合面、軸承端蓋處的滲漏油現(xiàn)象,主要是結合面密封墊片或密封膠料涂抹工藝出現(xiàn)紕漏;檢修工藝不當,在設備檢修時,由于結合面上污物****不徹底,或密封膠選用不當、密封件方向裝反、不及時更換密封件等均會引起漏油,在加強裝配工藝要求后是可以避免。 (5)減速機輪齒失效。 常見的輪齒失效形式有:輪齒的折斷和齒面的損壞。輪齒折斷一般發(fā)生在齒根部,因齒根處的彎曲應力*大且有應力集中。齒面的損壞可分為齒面的疲勞點蝕、磨粒磨損、膠合和塑性變形等。 防止輪齒失效的措施有:提高齒面硬度和表面粗糙度要求;選用粘度較高的潤滑劑;供給足夠的潤滑油和保持潤滑油的清潔;避免頻繁啟動和嚴重的過載與沖擊;提高裝配質量,加強維護管理。 安川機器人電源維修當中電氣設備和線路必須絕緣良好,電線不得與金屬物綁在一起;各種施工用電設備必須按規(guī)定進行保護接零及裝設漏電保護器。遇有臨時停電或停工休息時,必須拉閘加鎖。 嘉興安川機器人維修川崎機器人維修常見報警代碼查詢.
安川機器人主板維修中的電容損壞的電路特點 電容損壞引發(fā)的故障在電子設備中是高的,其中尤其以電解電容的損壞****為常見。 電容損壞表現(xiàn)為:1.容量變?。?.完全失去容量;3.漏電;4.短路。電容在電路中所起的作用不同,引起的故障也各有特點。在工控電路板中,數(shù)字電路占絕大多數(shù),電容多用做電源濾波,用做信號耦合和振蕩電路的電容較少。用在開關電源中的電解電容如果損壞,則開關電源可能不起振,沒有電壓輸出;或者輸出電壓濾波不好,電路因電壓不穩(wěn)而發(fā)生邏輯混亂,表現(xiàn)為機器工作時好時壞或開不了機,如果電容并在數(shù)字電路的電源正負極之間,故障表現(xiàn)同上。這在電腦主板上表現(xiàn)尤其明顯,很多電腦用了幾年就出現(xiàn)有時開不了機,有時又可以開機的現(xiàn)象,打開機箱,往往可以看見有電解電容鼓包的現(xiàn)象,如果將電容拆下來量一下容量,發(fā)現(xiàn)比實際值要低很多。
庫卡機器人五個常見的故障 1、是什么導致耗材性能不佳? 焊接的材料和使用的參數(shù)會影響易損件的使用壽命。但是,如果噴嘴、接觸頭、擴散器或襯墊似乎無法達到其典型壽命或性能不佳,則可能有多種原因。檢查耗材之間的所有連接并根據(jù)需要擰緊。連接松動會增加電阻并產生額外的熱量,從而縮短易損件壽命并導致性能下降。當應用涉及長焊縫或厚材料上的焊縫時,確保正確擰緊易損件尤為重要,因為在這些情況下,由于質量問題而導致的任何返工都將花費更多的時間和金錢。常見的觸頭問題,例如燒回,通常是由太短的襯墊引起的。始終按照制造商的說明進行襯墊修整和安裝,并盡可能使用線規(guī)確認長度。隨著時間的推移,襯管內的碎屑和飛濺物堆積會導致導電嘴壽命縮短。制定更換襯墊的時間表很重要,就像更換其他耗材一樣庫卡示教器維修 C4示教器00-168-334顯示報警修理.
開機后發(fā)生周期性振動的報警維修 故障現(xiàn)象:一臺配套Fanuc llM的加工中心,開機時,CRT顯示SV008號報警,Z軸發(fā)生周期性abb振動。 分析與處理過程:FANUC llM系統(tǒng)出現(xiàn)SV008報警的含義是坐標軸停止時的誤差過大,引起本報警的可能原因有: 1)系統(tǒng)庫卡位置控制參數(shù)設定錯誤。 2)伺服系統(tǒng)機械故障。 3)電源電壓異常。 4)電動機和測速發(fā)電機、編碼器等部件連接不良。 根據(jù)上述可能的原因,再結合Z軸作周期性機器人維修振動的現(xiàn)象綜合分析,并通過脫開電動機與絲杠的連接試驗,初步判定故障原因在伺服驅動系統(tǒng)的電氣部分。 為了進一步判別機器人維修故障原因,維修時更換了X、Z軸的伺服電動機,進行試驗,結果發(fā)現(xiàn)故障不變,由此判定故障原因不在伺服電動機。 Denso電裝機器人示教器維修TP-RC7/8觸摸失靈修理 議價.嘉興安川機器人維修
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觀察電機運轉時碳刷與換向器之間是否產生火花及火花的程度進行修復 1、只是有2~4個極小火花.這時若換向器表面是平整的.大多數(shù)情況可不必修理; 2、是無任何火花.無需修理; 3、有4個以上的極小火花,而且有1~3個大火花,則不必拆卸電樞,只需用砂紙磨碳刷換向器; 4、如果出現(xiàn)4個以上的大火花,則需要用砂紙磨換向器,而且必須把碳刷與電樞拆卸下來.換碳刷磨碳刷。 七、伺服電機維修竄動現(xiàn)象 在進給時出現(xiàn)竄動現(xiàn)象,測速信號不穩(wěn)定,如編碼器有裂紋;接線端子接觸不良,如螺釘松動等;當竄動發(fā)生在由正方向運動與反方向運動的換向瞬間時,一般是由于進給傳動鏈的反向問隙或伺服驅動增益過大所致。嘉興安川機器人維修