隨著煤炭開采機械化程度的提高,混入原煤中的矸石量、煤量增加。采用噴水滅塵技術后,原煤水分增加,需要在工藝流程和選煤設備等方面采取新的技術措施。近年來,德國研制成選矸石用的動篩跳汰機。它既可增大選煤廠處理能力,又能提高全廠的數(shù)量效率和簡化煤泥水系統(tǒng)。1989年我國也研制成功了動篩式跳汰機,并在生產上應用。在洗選粉煤方面,德國研制出多種洗選煤泥的復振跳汰機,這種跳汰機是在正常跳汰周期的進氣期迭加幾小時周期,這樣可以將跳汰機的洗選下限降到0.2mm左右。分選不完善度I值約為0.18。另一種迭加周期GHH型煤泥跳汰機,該機的迭加周期特點是低頻為20r/min,在進氣階段可加幾個小脈沖,使床層松散時間由0.4s延長到2s多。小脈沖斷續(xù)補充能量的結果,使得高密度物料下降時,低密度物料仍繼續(xù)懸浮,改善了分層條件提高洗選效果。跳汰機矸石段、中煤段都有進氣、排氣兩個風閥。陜西數(shù)控跳汰機生產廠家
在通氣使用前必須先試通電,當通電時,可以清晰地聽到動鐵芯的吸合聲,即可以使用。否則,如線路通暢而無吸合聲,則可能是動鐵芯被卡死,這樣容易燒毀線圈。氣體進入活塞左腔時,使活塞(6)向右移動,這時右腔排氣,反之,則逆向運動。當活塞運動接近內行程末端時,緩沖桿(6)首先到達端蓋,緩沖腔封閉主氣路,氣缸中剩余氣體通過針閥瀉出于是這剩余氣體因受壓縮而增壓,此壓力對對活塞形成反作用力,使運動度驟然減慢,產生緩沖作用。緩沖作用的大小可用針閥(13)調節(jié),針閥向進旋時,增加緩沖量,反之,減少緩沖量。單向閥(12)在進氣時開啟,排氣時關閉,以增大流通和受壓面積,以利于活塞迅速啟動。緩沖作用的目的是防止氣缸在運動末端產生機械碰撞。緩沖量越大,活塞行程越小,反之越大。內蒙古跳汰機處理能力跳汰司機可根據(jù)需要任意調整跳汰周期和頻率。
在實際操作時有兩點應該注意:一是在同一段中,各分室的風閥周期特性要保持一致,否則床層運動不協(xié)調。二是要注意檢查旋轉風閥的旋轉方向是否正確,正確的轉動方向,能產生正確的周期,即進氣———膨脹———排氣;相反的轉動方向,則會產生錯誤的周期,嚴重影響產品的質量和跳汰機的處理量。電磁風閥調整靈活,可以根據(jù)工作需要迅速調整風閥的周期特性。隨物料的變化,創(chuàng)造良好的床層松散分層條件,以獲得較好的分選效果。在國內外,為了自動跳汰周期,出現(xiàn)采用電磁風閥的趨勢。
本系統(tǒng)是SKT系列跳汰機的數(shù)字部分,主要由浮標、傳感器、柜三部分組成。浮標將跳汰機床層的厚度測出來,測出來的床層信號經傳感器轉變?yōu)榭杀还褡R別的電信號,直接送到柜,柜經過對該信號的處理去跳汰機洗煤。由此可見浮柜主要由中達—斯米克PLC、觸摸屏以及直流電機調速箱組成,與以前的柜相比,體積更小,重量更輕,工作更可靠,操作更方便。它不僅能完成原來柜所能完成的功能,而且還增加了許多新的功能,如對給煤機的、對電動風門和水門的、可以接受原煤和精煤的灰分等新的功能,這些功能本著用戶的實際需要各有不同。本系統(tǒng)將所有設備都集成在一個柜子里,使系統(tǒng)看上去更簡潔、美觀,而且它還易于擴展,方便了用戶以后的設備改造和擴大生產規(guī)模,充分體現(xiàn)了本公司‘一切為用戶著想’的宗旨。標是該系統(tǒng)。壓縮空氣從輸入口進入旋風葉沿切線方向產生強烈旋轉。
一開始的空氣脈動跳汰機與現(xiàn)代跳汰機相比,區(qū)別較大的地方是煤流方向為橫向。1901年出現(xiàn)了分選不分級煤的跳汰機,這種結構形式已具備現(xiàn)代化跳汰機的基本特點。洗選<80mm物料時,洗選下限可達到30mm,有時可降到1~。隨著選煤廠廠型日益擴大,出現(xiàn)了雙篩側空氣室跳汰機。多數(shù)是將兩個單體跳汰機的風閥側的側壁合而為一,成為兩個跳汰機并列的中間隔板。兩側跳汰床層各用自己的風閥,或共用一套風閥同時向兩側跳汰室供風。對跳汰機選煤工業(yè)具有重大意義的技術突破是1958年出現(xiàn)的日本高桑跳汰機。我國稱篩下空氣室跳汰機。這種跳汰機將空氣改在跳汰室全寬度上液流運動規(guī)律一樣,振幅均勻,不存在流線長度和空氣室結構形式的影響。實踐證明,這種跳汰機寬度為6~8mm,洗水仍能保持均勻的振幅。此外,篩下空氣室比篩側空氣室內跳汰機寬度為600~1000mm,因此可以增大下降水流的吸啜力,提高單位面積處理能力。跳汰機結構發(fā)展的另一個重要方面是分選介質脈動方式的改進,既風閥的改進。 油面受壓,壓力將油壓入油管。山西洗煤跳汰機機頭
油霧器油杯的油面要適當,不應超過油杯上端。陜西數(shù)控跳汰機生產廠家
采用多室共用數(shù)控風閥技術。性能表采用錐形滑閥,工作可靠,故障率降低70%,能耗小,可滿足不同媒質的分選需要,提高處理能力20%以上。結構更加合理,便于運輸和安裝,設備載荷減小30%。功率降低70%以上。1850~1864年逐步將圓形活塞改為矩形活塞,跳汰機的機底也由過去的平底發(fā)展成為半圓形和角錐形。1875年出現(xiàn)縱向排料的兩段人工床層跳汰機,洗選<10mm級末煤。這種跳汰機不設排料閘門,全靠人工床層透篩排料。1878年開始采用差傳動機構的活塞跳汰機,突破傳統(tǒng)的洗水脈動正弦周期,出現(xiàn)非對稱周期。活塞跳汰機的跳汰周期調整困難,對原煤性質變化適應能力差。另外運動部件磨損較嚴重,往往導致洗選效果下降,發(fā)展受到限制。但由于這種跳汰機結構簡單,易于掌握,因此仍有采用。對跳汰機結構來說,具有意義的是1891~1892年出現(xiàn)的鮑姆跳汰機即無活塞跳汰機。它將跳汰機洗水脈動方式有機械產生的脈沖改為壓縮空氣產生的脈沖,這樣不僅有利于擴大跳汰機分選面積,而且洗水脈動參數(shù)也易于調整,給跳汰機的操作提供了方便,同時對于提高跳汰機的處理能力和改善分層效果創(chuàng)造了有利條件。陜西數(shù)控跳汰機生產廠家