江蘇中頻熔硅電爐設(shè)備廠家

來源: 發(fā)布時間:2021-11-16

    本實施例澆注5次時,其下水口處未發(fā)現(xiàn)有跳棒結(jié)瘤現(xiàn)象,噸鋼少用鋁。實施例5一種提高方坯連鑄機生產(chǎn)**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進行轉(zhuǎn)爐冶煉:控制出鋼溫度1688℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行l(wèi)f爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1660℃;在停止加熱前2min時按照;結(jié)束時氧含量在774ppm;無需再采用al脫氧;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,按照,脫氧值在45ppm,由于氧含量高于40ppm限定范圍,故經(jīng)加入鋁丸后達到要求,經(jīng)再循環(huán)5min后破真空進行澆注;4)進行連鑄:澆注全程采用吹氬保護,并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度在;5)進行后續(xù)軋制。經(jīng)觀測,本實施例澆注5次時,其下水口處未發(fā)現(xiàn)有跳棒結(jié)瘤現(xiàn)象,噸鋼少用鋁。實施例6一種提高方坯連鑄機生產(chǎn)**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進行轉(zhuǎn)爐冶煉:控制出鋼溫度1711℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行l(wèi)f爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1649℃;在停止加熱前2min時按照2kg/噸鋼加入精煉劑;由于結(jié)束時氧含量在891ppm,通過加入鋁丸脫氧后氧含量在677ppm;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,按照,脫氧值在,后破真空進行澆注。中頻熔煉爐品牌中頻熔煉電爐設(shè)備廠家。江蘇中頻熔硅電爐設(shè)備廠家

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    技術(shù)實現(xiàn)要素:本發(fā)明目的是提供連鑄機澆鑄速度由hmi輸入設(shè)定替代手動調(diào)節(jié)的方法,將連鑄機澆鑄速度由hmi輸入設(shè)定替代傳統(tǒng)的手動電位器調(diào)節(jié),避免了因為外界溫度變化、磨耗及滑動器與可變電阻器之間的污垢造成電位器電阻變化,而影響電位器的精度,從而造成生產(chǎn)過程中常常因拉速不穩(wěn)定引起液面波動,對產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生影響,嚴(yán)重時造成的生產(chǎn)中斷,以及帶來的不必要的維護工作;采用hmi拉速控制操作更為簡便,調(diào)節(jié)幅度和上下限值還可以進行適當(dāng)?shù)男薷模?*滿足了對產(chǎn)品質(zhì)量的要求和工藝操作的要求,不用再對拉速相關(guān)的控制器件進行維護,降低了維護成本,完全消除了由于電位器異常損壞造成的生產(chǎn)中斷和電位器調(diào)節(jié)不穩(wěn)定影響坯子質(zhì)量的隱患,有效地解決了背景技術(shù)中存在的上述問題。本發(fā)明的技術(shù)方案是:連鑄機澆鑄速度由hmi輸入設(shè)定替代手動調(diào)節(jié)的方法,包含以下步驟:(1)hmi畫面編輯和制作,在hmi畫面上增加拉速調(diào)節(jié)子畫面;(2)畫面制作好以后,將變量進行定義,進行程序設(shè)計及測試;(3)由hmi輸入設(shè)定拉速值替代手動電位器調(diào)節(jié)拉速。所述步驟(3)中,由hmi輸入設(shè)定拉速值作為電位器調(diào)節(jié)的備用hmi拉速控制,當(dāng)電位器失效后,***時間切換為hmi調(diào)節(jié)拉速。安徽中頻熔硅爐價格中頻電爐多少錢中頻電爐設(shè)備。

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    本發(fā)明之所以在rh爐全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,并終脫氧值控制在15~40ppm,推薦地終脫氧值在15~32ppm,且測氧一次是在脫碳結(jié)束后先進行一次,再次測氧是在加鋁脫氧循環(huán)到5min時進行,是由于從鋼質(zhì)純凈度考慮,rh如果吹氧升溫會產(chǎn)生大量的氧化鋁,故選用lf電極加熱替代;終脫氧值主要從鋼種的需求和生產(chǎn)順行兩方面考慮,如脫氧值大于40ppm,在連鑄坯表面會產(chǎn)生皮下氣泡,這主要是由于鋼水中的氧、碳在凝固時反應(yīng)產(chǎn)生的,如脫氧值小于15ppm,說明加入的鋁偏多,鋼水脫氧過深存在過量的als,在澆注過程中容易二次氧化,在水口處聚集從而結(jié)瘤。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,無需進行鈣處理,通過提高出鋼溫度不低于1670℃、采用lf爐并控制精煉結(jié)束時的氧含量、在rh爐脫碳處理不吹氧升溫及脫碳結(jié)束后鋼水中氧含量,使?jié)沧t數(shù)提高至不低于5爐,鋁耗量由原來的2~4kg/噸鋼降低至1~,生產(chǎn)成本能降低不低于5%。具體實施方式下面對本發(fā)明予以詳細描述:實施例1一種提高方坯連鑄機生產(chǎn)**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進行轉(zhuǎn)爐冶煉:控制出鋼溫度1702℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行l(wèi)f爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1643℃。

    本發(fā)明涉及一種冶煉方法,確切地屬于一種生產(chǎn)**碳鋼可澆性的方法,特別適宜碳含量在100ppm以下且鑄坯尺寸在200mm以下的**碳鋼的冶煉方法。背景技術(shù)::目前,方坯連鑄機生產(chǎn)**碳鋼主要有電纜鋼和工業(yè)純鐵兩大類鋼種,其中電纜鋼盤條是近幾年發(fā)展起來的新鋼種。用電纜鋼盤條制作的銅包鋼絲,來替代純銅銅絲,**碳電纜鋼屬于軟態(tài)銅包鋼絲。**品種對鋼中主要元素成分要求如下:元素csimnpsalt含量≤≤≤≤≤≤:鐵水預(yù)處理--轉(zhuǎn)爐--lf爐--rh--連鑄,其中l(wèi)f爐為非必須工序。該鋼種必須經(jīng)過rh深脫碳,脫碳前鋼和渣保證一定的氧化性以利于脫碳氧化反應(yīng),rh采用鋁進行終脫氧,熔渣氧化性較高,喂入鈣線后一是加劇鋼渣中氧的傳遞,形成更多的氧化物,二是鈣氣化后與鋼中氧反應(yīng),損耗大,鋼中的[ca]極低,起不到夾雜物改性的作用,因此,不采取鈣處理工藝來提高可澆性。在連鑄過程連澆至第2-3爐時,即開始發(fā)生水口結(jié)瘤現(xiàn)象,主要為al2o3結(jié)瘤。國內(nèi)外目前解決此類問題的方法主要有兩種:一是提高rh終脫氧后的氧含量,減少澆注過程的二次氧化,可緩解水口結(jié)瘤速度,但這樣會導(dǎo)致鑄坯中全氧含量增加;二是采取潔凈鋼工藝,在精煉過程鋼包渣改質(zhì),rh破真空后,控制渣中feo小于。中頻感應(yīng)電爐多少錢。

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    在停止加熱前2min時按照2kg/噸鋼加入精煉劑;結(jié)束時氧含量在763ppm;無需再采用al脫氧;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,按照,終脫氧值在16ppm,后破真空進行澆注;由于氧含量在期限定范圍之內(nèi),故無需補加鋁;4)進行連鑄:澆注全程采用吹氬保護,并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度在;5)進行后續(xù)軋制。經(jīng)觀測,本實施例澆注5次時,其下水口處未發(fā)現(xiàn)有跳棒結(jié)瘤現(xiàn)象,噸鋼少用鋁。實施例2一種提高方坯連鑄機生產(chǎn)**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進行轉(zhuǎn)爐冶煉:控制出鋼溫度1693℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行l(wèi)f爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1640℃;在停止加熱前2min時按照2kg/噸鋼加入精煉劑;結(jié)束時氧含量在;無需再采用al脫氧;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,按照,脫氧值在,由于氧含量低,增加循環(huán)時間5min,后達到要求,后破真空進行澆注;4)進行連鑄:澆注全程采用吹氬保護,并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度在;5)進行后續(xù)軋制。經(jīng)觀測,本實施例澆注5次時,其下水口處未發(fā)現(xiàn)有跳棒結(jié)瘤現(xiàn)象,噸鋼少用鋁。實施例3一種提高方坯連鑄機生產(chǎn)**碳鋼可澆性的方法。中頻感應(yīng)電爐價格。。安徽中頻爐廠家

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    接著轉(zhuǎn)到步驟e5;步驟e4.采用雙閉環(huán)控制策略和pid迭代算法,對伺服缸8的輸入信號進行控制,從而控制伺服缸8活塞桿24的伸出長度;步驟e5.工控機繼續(xù)偵測是否收到停澆信號,若沒有收到停澆信號,則轉(zhuǎn)到步驟e2,若收到停澆信號則進入步驟e6;步驟e6.澆注結(jié)束,末端電磁攪拌回到初始位置。步驟e4的具體控制過程為:伺服缸8活塞桿24伸出位移l與期望軌跡位移m的差值一方面經(jīng)過模擬處理:差值通過反饋控制器來及時修正伺服閥20的輸入量,從而使伺服缸8的輸出量接近期望值,同時差值由對應(yīng)的比例調(diào)節(jié)器進行比例調(diào)節(jié)后疊加到工控機輸出的對應(yīng)比例伺服閥20的控制信號中,從而形成模擬閉環(huán)回路;另一方面差值經(jīng)過數(shù)字處理,也就是差值經(jīng)a/d轉(zhuǎn)換后傳到工控機內(nèi),由工控機內(nèi)的pd處理單元進行pd算法處理,經(jīng)pd處理單元輸出的數(shù)據(jù)疊加到下一個輸出控制量中從而對伺服缸8的誤差進行調(diào)節(jié),從而形成數(shù)字閉環(huán)回路;在數(shù)字閉環(huán)回路中,差值也同時傳到工控機內(nèi)的pid迭代學(xué)習(xí)單元中進行pid迭代學(xué)習(xí)算法處理,pid迭代學(xué)習(xí)處理后的數(shù)據(jù)與設(shè)置在工控機內(nèi)的***控制量儲存器中的期望軌跡數(shù)據(jù)疊加在一起作為伺服缸8下一次的控制量,從而將伺服缸8活塞桿24的位置調(diào)節(jié)到理想位置。江蘇中頻熔硅電爐設(shè)備廠家

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